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如此改进陶瓷过滤机增进了其性能

  前文我们讲述了陶瓷过滤机存有的一些问题,现对其进行多方面的改进,具体措施如下:

  一、气液分配系统的改进。

  通过反复试验研究,技术人员对气液分配装置内外部的结构进行了优化,同时在分配系统增设预松散机构。使得滤饼与刮刀接触之前就得以松散,减少了滤饼及刮刀的磨损,改良了反冲洗效果,提高了设备生产效率,增加了滤板及刮刀的使用寿命。

  二、陶瓷过滤板的改进。

  从配方上,选用硬度高,品质好,融水性高的a-A2O3材料为主料,选用有益成分高、理化性质稳定的粘土类材料为辅料;烧结工艺应用高温小温差烧结,生产出来的滤板强度越好,易于清洗再利用,生产效率高,使用年限长。经过比对应用,改进后陶瓷过滤板技术性能高于日前市场内外同类产品。

  三、自动控制系统的改进。

  采用射频液位计替代声波液位计,选用CE或是施耐德PLC,电气原器件运用施耐德以及西门子产品,使整个控制系统耐干扰能力加强,陶瓷过滤机运行越稳定、牢靠。

  四、管路系统的改进。

  改条管路为两条管路,缩短反冲洗管路长度,改良反冲洗效果,提高设备各项技术性能。

  五、机械结构方面的改进。

  针对铁精矿密度大、沉降速度快、设备产能大的特点,加强了搅拌、辊筒、机架等部件的强度和相关动力匹配,使其适应铁精矿之过滤。

  经过对设备的系统改进和整体优化后,新式陶瓷过滤机整机的性能有了质的增进,已能够适应铁精矿的过滤。经过近几年的推广工作,该过滤机已在各地20余家铁选厂应用,取得了显明的经济与社会效益。