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陶瓷过滤机排水系统存在的问题分析和处理

  一选矿厂的原始线路过滤系统由两个40m2内部过滤器和一个40m2圆盘过滤器组成,经两台过滤器过滤排水后,成品铁精矿粉含水率高达13%。随着设备使用时间的增加,过滤器脱水效率逐渐降低,成品铁精矿粉含水量增加到18%左右,导致下道工序球团生产组织困难。为了解决这一问题,经过观察,该公司对选矿和过滤系统进行了改造,并将其更换为两台40m2陶瓷过滤机,将成品铁精矿粉的含水量降低到10%以下,以实现后续生产,便于装运和运输,但是,在过滤器运行期间,排水系统的故障率很高,导致过滤器故障。

  一、原因分析:

  经与厂家技术人员协商和现场分析,真空泵、滤液泵故障率高的主要原因是:

  1.真空泵、滤液泵厂家在设计过程中选择较少,导致真空泵、滤液泵长时间高负荷运行,磨损严重,故障率高。

  2.由于陶瓷过滤机的运行需要,滤液中含有硝酸,对真空泵和滤液泵有较强的腐蚀作用,加剧了泵体、叶轮等部件的瘤损,导致运行可靠性差。

  3.为节约资金,真空泵、滤液泵厂家设计选用小型厂家配套产品,可靠性差,故障率高。

  据统计,自使用该过滤器以来,每月更换3.5台滤液泵和1台真空泵,由于排水系统原因,过滤器每月停机5小时以上,严重影响正常生产。

  二、处理方法:

  根据上述排水系统工作原理及原因分析,确定解决方案:

  1.重新选择并添加了原真空泵,原2bv5131真空泵改为SK-42真空泵,真空泵技术成熟,运行稳定,耐磨损,使用寿命较长。

  2.将滤液泵强制吸排改为自动排液系统,节省一台滤液泵,透彻解决了滤液泵运行问题。

  三、结果:

  通过对陶瓷过滤机排水系统的改造,实现了设备的稳定运行,满足了生产需要,经过两年的运行,表明排水系统的处理方法是可行的。改造后,降低了设备运行消耗,降低了工人的劳动强度。同时,后液系统改造简单易操作,对人员素质要求不高,值得推广。